铝合金因密度小、比强度高、耐腐蚀等特点,在工业中得到广泛使用。铝合金常采用压铸成形,在压铸过程中,金属液充型速度快,如果浇注系统和溢流系统设计不合理,会造成氧化夹杂和卷气等缺陷,影响铸件品质,降低其力学性能。传统压铸工艺设计要依靠经验进行多次尝试,极大提高了成本并延长设计周期。
基于三通阀的结构特点,设计了压铸工艺的浇注系统和溢流槽,采用Flow-3D软件进行充型过程数值模拟。在初始方案中, 铸件整体卷气较严重,随着对浇注系统和溢流槽的逐步优化,降低了铸件的内部卷气量。根据优化后的方案,设计制造了压铸模具并进行了生产验证。通过对铸件的模拟分析, 基于铸件的卷气量、温度场和金属液的流动特征,设计并优化了浇注系统和溢流槽。利用优化后的系统设计模具并进行生产,获得了合格的铸件。
图文结果
三通阀的轮廓尺寸为152.5mm×119.5mm×121mm,平均壁厚约为5.56mm。铸件的外形为圆筒形,左侧有一圆形平台和阶梯通孔,其上下对称,下表面带有凸台,中心有一带有隔板的通孔,直径为φ90mm,通过UG软件建立1∶1实体三维体造型,见图1。铸件分型面的选择要考虑压铸模设计的繁简程度、易于加工和保证铸件的尺寸精度等。根据铸件的结构特点,因其左侧平台上完全对称,所以优化的方案选择三通阀主通道的水平面,即平台中心线和圆筒轴线组成的面作为分型面。分型面处于铸件水平中心,有利于排气。
可以看出,铸件正面桶壁卷气较为严重,会严重影响铸件质量。对于上述情况,可能是由于金属液在横浇道上的流速过快导致。通过在浇道上增加弯道可以降低金属液的流速使其获得良好的充型,改善浇道未充满问题。
从图14可以看出,改进方案1和改进方案3明显降低铸件内的卷气量,改进方案2虽然整体卷气量并没有明显下降,但是从卷气云图可以看出,铸件内的卷气位置发生改变,其中一部分已转移到溢流槽中,也相当于降低内部卷气量。改进方案3的卷气量最低、整体充型顺序良好、无浇不足缺陷、且温度无明显降低、氧化夹杂聚集较少,可以作为最终试制方案。
本文作者:
郭广思 陈晨
沈阳理工大学材料科学与工程学院
孙晶莹
东北大学材料科学与工程学院
本文来自:《特种铸造及有色合金》杂志,《压铸周刊》战略合作伙伴